Всем доброго времени суток!
Помогите в поиске решения образовавшейся проблемы. На Метеоре 75 от BetaFPV умер (но это неточно) гироскоп/акселерометр. А случилось это после того как решил обновить провода от моторов к полетнику и избавиться от разъемов/штекеров на плате (тяжелая жизнь у зубочистки была с 2021 года, поэтому пришлось менять). Поставил последнюю прошивку и "Салам алейкум" случился! Чип гироскопа MPU6000 (еле разглядел под лупой). Может быть кто нибудь поможет вынести вердикт:
1. хана, всему полетнику - но он определяется, прошивается и настраивается
2. хана, самому контроллеру MPU6000, можно у товарищей китайцев заказать за адекватные деньги, да перепаять.
3. найдется "добрый, знающий человек", который поможет оживить этот кирпич?
Заранее благодарю за советы в поиске решения или вынесении приговора зубочистке.
Плата: 1-2S F4 PNP
Полетник: BETAFPVF411/STM32F411
Помогите в поиске решения образовавшейся проблемы. На Метеоре 75 от BetaFPV умер (но это неточно) гироскоп/акселерометр. А случилось это после того как решил обновить провода от моторов к полетнику и избавиться от разъемов/штекеров на плате (тяжелая жизнь у зубочистки была с 2021 года, поэтому пришлось менять). Поставил последнюю прошивку и "Салам алейкум" случился! Чип гироскопа MPU6000 (еле разглядел под лупой). Может быть кто нибудь поможет вынести вердикт:
1. хана, всему полетнику - но он определяется, прошивается и настраивается
2. хана, самому контроллеру MPU6000, можно у товарищей китайцев заказать за адекватные деньги, да перепаять.
3. найдется "добрый, знающий человек", который поможет оживить этот кирпич?
Заранее благодарю за советы в поиске решения или вынесении приговора зубочистке.
Плата: 1-2S F4 PNP
Полетник: BETAFPVF411/STM32F411
Код:
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.33V, Core temp=62degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
Configuration: CONFIGURED, size: 3739, max available: 16384
[B]Devices detected: SPI:0, I2C:0
Gyros detected: locked[/B]
OSD: MSP (53 x 20)
BUILD KEY: b0521064267be885ce502680cc172e2c (4.5.3)
System Uptime: 481 seconds, Current Time: 2025-11-24T02:20:05.054+00:00
CPU:0%, cycle time: 0, GYRO rate: 0, RX rate: 0, System rate: 9
Voltage: 6 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
GPS: NOT ENABLED
[B]Arming disable flags: NOGYRO[/B] BOOTGRACE CLI MSP[
/CODE]
[ATTACH type="full" size="873x407"]905[/ATTACH]