Растёт напряжение в телеметрии. Неадекватное поведение коптера в воздухе

barisuk

Новый участник
Регистрация
9 Фев 2023
Сообщения
1
Реакции
0
Имеется гексакоптер. Состоит из следующих компонентов:
-полетный контроллер pixhawk cuav v5+
- моторы T-Motor MN501-S kv240
- регуляторы T-Motor 70A6s Flame
- аккум LiPo 6s 28000 mah 25c
- гнсс модуль neo v2
По остальным частям не знаю, т.к не сильно разбираюсь.
Самосбор. собирал не я, связи с автором нет.
Теперь к проблеме. При нормальной работе коптера при заряженной батарее телеметрия в каком-нибудь QGround или MissionPlanner показывала напряжение 24.8-25В (выше никогда не было) и закономерно опускалось со временем полета до примерно 22В (на этом значении возврат и посадка). Сейчас же при взлёте напряжение подскочило до 57В, коптер поднялся на 2 метра и стал как бы "подпрыгивать" в воздухе, "поплыл" в сторону. При попытке его посадить и задизармить, уже стоя на земле, накренился, упал на винты, после чего был заглушен.
Собственно, вопрос в том, что может быть причиной и в каком направлении искать решение? Батареи исправны, проверены на аналогичном гекса. Логи приложил в архиве

7MKlRsmbweDaNrB5Y_V-D0yvSsJYMn0mZTYwIdhQ3AASI3tXKOj9nbnwzphuJXYL2s_ziOZwHWDJuqDAMXfbNQfw.jpgoSIsuVA3SFe2xiJJH1IDgmDim9AxFrIX_l7Ffz-KCVIpfg4PJIpGsyiF-ErI97h0V-qG1Z8ltD7beMFXxnUw1PuB.jpgwXN-6zVrD4SiT3QWSy3fUe9fmyhx3IDvOTTQ8yYmXPcQIw0kika_inj_PIETCE39TtO_gw9ACIJT7FLP1vbNz5YE.jpgzcJUfO5RWxdCqOdNCYNJ7DOJhAgL3Hbs1nfT68wWBmc396U3HNkYQtNcq0Zw-MnzfOTzAjQrQtuF9QZI8YN2lZCE.jpgQLgiUdCG57Ddi9bODPo7O0oXyWGFppwdO2lFpn0RKF-nAsiX7ZN7NqlboETlA73xuw-LMPzRafmAmbTbnsNmrkeV.jpg
 

Вложения

  • log_207_2023-2-9-10-57-04.zip
    5.6 MB · Просмотры: 14
Назад
Сверху